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造紙污泥專(zhuān)用單螺旋擠壓機的抱軸原因及其解決措施
來(lái)源:本站 作者:匿名 發(fā)布:2021/10/23 修改:2021/10/23
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針對造紙污泥富含纖維的特性及最新環(huán)保要求,有針對性的開(kāi)發(fā)了造紙污泥專(zhuān)用單螺旋擠壓機,用于造紙污泥的深度擠壓脫水。由于要求出料干度高,因此在設計螺旋軸時(shí)選取較大的壓縮比(i=3~5),造成出料端擠壓壓力非常大。在使用過(guò)程中,在出料端經(jīng)常出現“抱軸”現象,即物料與螺旋軸抱在一起旋轉,不隨螺旋軸的旋轉而前進(jìn),造成既不進(jìn)料也不出料的現象。通常需要打開(kāi)濾鼓進(jìn)行清理,耗費大量人力、物力,使設備無(wú)法連續工作。針對這種情況,我們決定對該設備進(jìn)行分析、改進(jìn),以消除其在這種工作條件下的缺陷。
1 分析出現“抱軸”的原因及解決問(wèn)題的思路
經(jīng)過(guò)分析發(fā)現,出現“抱軸”的原因,是因為物料與螺旋軸的摩擦力大于物料與濾鼓篩網(wǎng)的摩擦力造成的。要想解決“抱軸”問(wèn)題,必須使物料與濾鼓篩網(wǎng)的摩擦力大于物料對螺旋軸的摩擦力。
通過(guò)對設備結構進(jìn)行分析,造成“抱軸”的原因主要有以下幾個(gè)方面:
⑴壓榨壓力大,當污泥在出料端承受來(lái)自螺旋軸強大的擠壓力,致使污泥密度大大增加,污泥與螺旋軸的摩擦力也隨之增大,另外由于造紙污泥中富含細小纖維,當污泥受擠壓后,其表面的細小纖維也會(huì )增大與螺旋軸的摩擦力。
⑵螺旋軸體及螺旋葉片表面粗糙,由于螺旋軸體表面采用熱壓不銹鋼板包裹,螺旋葉片采用熱壓不銹鋼板與螺旋軸體焊接為一體,造成整個(gè)螺旋軸表面都比較粗糙。
⑶篩網(wǎng)的開(kāi)孔形狀,當篩網(wǎng)開(kāi)成均勻的圓孔時(shí),物料與篩網(wǎng)的摩擦力較小,當篩網(wǎng)開(kāi)成與濾鼓長(cháng)度方向一致的長(cháng)孔時(shí),物料與篩網(wǎng)的摩擦力較大。
現在對以上問(wèn)題逐個(gè)進(jìn)行分析:
第一,壓榨壓力大,由于需要獲得高干度的污泥,必須依靠強大的擠壓力才能將污泥中的水分擠出來(lái),因此這一條無(wú)法改變。
第二,螺旋軸體及螺旋葉片表面粗糙,由于該螺旋軸全部采用不銹鋼材質(zhì)制作,且直徑1m,長(cháng)度9m,進(jìn)行拋光處理,難度太大,即使完成拋光工序,也無(wú)法確保能解決“抱軸”問(wèn)題。
第三,篩網(wǎng)開(kāi)成長(cháng)孔雖有助于物料與篩網(wǎng)摩擦力的增加,但篩網(wǎng)厚度不變的情況下,強度有所降低,并且摩擦力增加有限,無(wú)法從根本上解決“抱軸”問(wèn)題,而且還會(huì )使物料的流失率增加。
通過(guò)以上分析,我們認為僅靠對原有設備部件進(jìn)行完善,無(wú)法達到根治“抱軸”問(wèn)題的目的,鑒于此,我們決定轉變思路,看能不能在濾鼓的結構上找到突破口,在濾鼓上人為的設置一防滑裝置,以達到防止物料“抱軸”的目的。
2 濾鼓結構改進(jìn)
首先我們對原有濾鼓的圖紙進(jìn)行分析,原有濾鼓內孔為一直徑為φ1000mm的圓形,與螺旋軸外圓尺寸一致。綜合考慮現有加工條件,我們將濾鼓內圓設計成近似橢圓形,長(cháng)軸尺寸1075mm,短軸尺寸1000mm,并在兩半濾鼓之間,即長(cháng)軸處增加16mm厚的防滑板,使兩防滑板相距尺寸與螺旋軸外圓一致,即1000mm,并使橢圓短軸尺寸與螺旋軸外圓一致(見(jiàn)圖1)。
圖1
濾鼓結構改進(jìn)后,防滑板凸進(jìn)濾鼓內孔約37mm。工作時(shí),可利用防滑板對物料旋轉方向的阻力來(lái)克服物料與篩網(wǎng)摩擦力不足的缺陷,迫使物料隨著(zhù)螺旋軸的旋轉而前進(jìn),從而解決“抱軸”問(wèn)題(見(jiàn)圖2)。
圖2
由于“抱軸”只出現在擠壓力非常大的出料端,即最后兩節濾鼓處,因此,我們只將最后兩節濾鼓換成改進(jìn)后的橢圓濾鼓,并在兩種濾鼓之間增加過(guò)渡節,實(shí)現兩種濾鼓的聯(lián)結,設備整體結構。(見(jiàn)圖3)。
圖3
3 結語(yǔ)
通過(guò)對濾鼓結構的改進(jìn),并在客戶(hù)現場(chǎng)進(jìn)行72h連續運行檢驗,未出現“抱軸”現象,證明該方法徹底的解決了該設備運行中出現的“抱軸”問(wèn)題。
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